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水煤漿電磁流量計遇到故障分析與解決方案

編輯:多欽儀表  發(fā)布時間:2021.03.08 09:44:22   來源:多欽儀表

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氣化裝置采用GE水煤漿加壓氣化技術(shù),本技術(shù)采用氣化爐頂部單燒嘴設(shè)計,60% 的水煤漿和高壓氧氣通過燒嘴入爐燃燒,爐膛溫度1200°C~ 1300°C, 燃燒反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣沿著下降管進入激冷室水浴后沿上升管經(jīng)折流板出氣化爐進入下游進化

裝置處理。同時,系統(tǒng)產(chǎn)生的黑水送入閃蒸系統(tǒng),通過閃蒸、沉降達到閃蒸汽、熱量回收,灰水再生重復(fù)利用達到節(jié)能降耗的目的,產(chǎn)生的出渣、細渣送出界外。氣化裝置壓力高、溫度高、介質(zhì)沖刷嚴(yán)重、腐蝕性強,工況嚴(yán)苛,儀表設(shè)備故障頻繁。因部分儀表設(shè)備原始選型、材質(zhì)等問題導(dǎo)致合成氣等易燃易爆介質(zhì)外漏、內(nèi)漏、高壓竄低壓等風(fēng)險偏高,針對氣化裝置頻繁出現(xiàn)故障的關(guān)鍵設(shè)備進行技術(shù)攻關(guān),是保障氣化爐長穩(wěn)安滿優(yōu)的必要條件。

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1.氣化裝置實際運行過程中存在的故障難點問題及解決思路

1)由于水煤漿特殊的物理特性,使其測量難度很大。

它含有65%左右的極細的煤固體顆粒,再加上輔助添加劑,在高壓工況下,因介質(zhì)對襯里的擠壓和對電極的沖刷環(huán)境,要求對電磁流量計傳感器的襯里與測量導(dǎo)管的附著性能以及電極的抗噪聲和防滲漏性能有著很高的要求,而且水煤漿是非牛頓流體,成分復(fù)雜、測量難度大,又有腐蝕性。依據(jù)同行業(yè)煤漿流量測經(jīng)驗,目前的煤化工行業(yè)中德士古氣化爐中的煤漿流計大部分設(shè)計和選型中都采用的是電磁流量計,但實際使用效果差異很大,這一問題一直是煤化工行業(yè)專業(yè)人員討論的難

題。

2)氣化爐出口合成氣溫度原設(shè)計為同一套管中三支熱電阻,三取二聯(lián)鎖停車。由于氣化爐出口合成氣管線振動大,溫度波動,造成氣化爐停車的事故,所以為了避免此類事故發(fā)生,需對氣化爐出口合成氣溫度進行改造優(yōu)化。

3)氣化裝置渣池泵黑水流量控制調(diào)節(jié)閥介質(zhì)為氣化爐黑水,該介質(zhì)對金屬材料具有較強的沖刷、腐蝕作用,在用的儀表調(diào)節(jié)閥頻繁出現(xiàn)閥體穿孔、閥內(nèi)件損毀性故障,閥門平均無故障周期只有45天左右,閥門維修費用高,影響氣化爐長周期運行。

2、針對氣化裝置出現(xiàn)的故障的解決方案

2.1針對氣化爐摻燒工況以及水煤漿自身特點,如何解決煤漿流星的測量難題,從而為氣化爐安穩(wěn)長滿優(yōu)運行提供保障氣化爐采用60%的水煤漿與高壓氧氣入爐燃燒,水煤漿介質(zhì)成分復(fù)雜、脈動信號強烈、測量難度大。在這種復(fù)雜工況下,行業(yè)內(nèi)優(yōu)選的測量方式還是電磁流量計,電磁流量計雖然大多數(shù)時間內(nèi)滿足了氣化裝置水煤漿流量的測量要求,但是也存在很多問題,經(jīng)過多年使用總結(jié)出了一些提升電磁流星計穩(wěn)定運行的方法。水煤漿電磁流量計是氣化裝置非常關(guān)鍵的測量設(shè)備,首先氣化爐水煤漿電磁流量計三取中間值參與氧煤比控制,其次氣化爐水煤漿電磁流量計三取二參與氣化爐聯(lián)鎖邏輯停車。所以,對水煤漿電磁流量計測量的及時性、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性提出了較高要求,這些性能指標(biāo)也是選型時重點考慮的因素。

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